湖北程力自卸车变速操纵系统故障诊断

美国INTERNATIONAL公司生产的自卸车选用FULLER牌RT8908LL型大扭矩变速器。该变速器为双副轴结构,分高/低速挡。在低挡位时,深度减速机构使变速器输出扭矩高达800N.m。作业中,如发现不能换挡或换挡缓慢,必须检测变速操纵系统。
为了确定故障部位,必须先将气路系统气压建立起来,然后关闭发动机检修查。气路传输如附图所示。
  1、检查自卸车气路泄漏
  将变速杆放在空挡位置,在各管接头及怀疑漏气的气管处涂上肥皂水,上下拨动高/低挡转换钮,检查泄漏部位。如果总有气从主控阀的排气孔排出,则主控阀内的O形圈或机械部件可能有损坏;如果总有气从随动阀的通气孔排出,则随动阀内的密封圈或高/低活塞缸内的密封圈有损坏;如果变速器换挡时不能换入低速挡或高/低挡变换缓慢、变速器壳体内压力升高,则可能随动阀损坏或高/低挡活塞缸的密封环损坏,拧紧所有气管接头,更换损坏的0形圈的零部件。
  2、诊断自卸车压气过滤/调节
  将换挡杆置于空挡位置,检查压气过滤/调节阀的排气口,该排气口不应漏气,如果发现总有气从该处泄漏,则应更换此调节阀总成。
  从储气筒上拧开供给调节阀总供气管,从调节阀出口处连接一只气压表,接上总供气管后,启动发动机,将整车打开正常气压。这时,观察表的读数,经调节阀调节后的出口压力应为396~430kPa。如果压力不正常,不要通过调整调节阀底部的调整螺钉来获得正确的操纵系统压力,当系统压力发生偏差时,尤其是调节阀使用一段时间后系统压力发生偏差时,一般是过滤部分太脏、密封件损坏等原因造成的,如果经清洗或更换滤芯后仍然不能达到正常工作压力,则需更换调节阀总成。
  3、诊断自卸车主控阀
  将变速杆置于空挡位置,高/低挡转换开关置于高速挡,松开主控阀的“P”口气管接头。将转换开关置于低速挡位置,“P”口将有稳定的气流流出,将转换开关转换到高速档位置后,气流会被切断。表明主控阀工作正常,连接好“P”口气管接头。
如果主控阀工作不正常,检查气路是否有堵塞或泄漏,如果主控阀的排气口漏气,则主控阀内的密封件有故障。
  4、检查高速挡工作状况
  将变速杆置于空挡位置,高/低挡转换钮置于低挡位置,松开随动阀上的“HI”口的气管。将高/低挡转换钮置于高挡位置,会有稳定的气流从“HI”口流出,将高/低挡转换钮置于低挡位置,则气流被切断。将变速杆置于任一挡位,将高/低挡转换钮置于高挡位置,必定没有气流从“HI”口流出;将高/低挡转换钮置于低速挡位置,则气流被切断。如果高速挡操作过程中工作不正常,则随动阀或变速操纵机构工作可能不正常。
  5、检查低速挡工作状况
  将变速杆置于空挡位置,高/低挡转换钮置于高挡位置,松开随动阀上的“LO”口的气管。将高/低挡转换钮置于低挡位置,会有稳定的气流从“LO”口流出,将高/低挡转换钮置于高挡位置,则气流被切断。将变速杆置于任一挡位,将高/低挡转换钮置于低挡位置,必定没有气流从随动阀的“LO”口流出,这时,在将变速杆转到空挡位置,必定有稳定的气流从“LO”口流出,将高/低挡转换钮置于高速挡位置,则气流被切断。如果低速挡操作过程中工作不正常,则随动阀或变速操纵机构工作可能不正常。
  6、诊断高/低挡活塞和活塞缸
  高/低挡活塞及其密封环损坏将会出现下列情况:A处密封环漏气时,高/低挡将完全不能转换,随动阀的通气孔无论在高挡位还是低挡位都有气流流出。B处密封垫漏气时,当高/低挡转换钮处于高挡位时,会有气流排入大气。C处O形圈漏气时,当高/低挡转换钮处于低挡位时,低挡齿轮啮合缓慢,同时,变速器内的气压会升高。
  7、检查随动阀
  随动阀内的柱塞销安装在变速器的壳体内,当变速杆从某一挡位换到另一挡位时,必须通过空挡位置,这时,随动阀内的柱塞销被释放,随动阀才能工作,此时,高/低挡才能相互转换。如果当变速杆处于某一挡位时,高/低挡也能相互转换,则随动阀损坏.

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